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A320-"FUEL ENG x LP VALVE OPEN"

【事件背景】

最近接到機組反饋:某A320NEO飛機關車后左發(fā)閃現(xiàn):"FUEL ENG1 LP VALVE OPEN"信息,航后參照TSM排故,檢查線路正常,測試活門馬達正常,然而,試車驗證,故障重現(xiàn)。針對這個故障,結合排故實際,進行簡單研究,并提出相關推論。

【系統(tǒng)原理】

A.系統(tǒng)簡介

發(fā)動機低壓燃油關斷系統(tǒng)控制低壓燃油活門,每個低壓燃油活門隔離來自油箱的燃油到相關發(fā)動機。相關的發(fā)動機主電門控制低壓燃油活門的操作。但是,如果相關的發(fā)動機火警按鈕電門操作,低壓燃油活門將關閉。

低壓燃油關斷系統(tǒng)的每一個低壓燃油活門有兩個獨立的控制電路。它們通過一個控制繼電器連接到相關的電門:發(fā)動機主電門和發(fā)動機火警電門。

每一個低壓燃油活門有一個作動器,作動器和低壓活門通過活門軸相連。當作動器操作時,它移動低壓燃油活門到開或關位。一個V型卡子將作動器固定在活門體上。

B.部件介紹





(1)低壓燃油活門
低壓燃油活門由以下部分組成:
  • 活門體
  • 帶熱泄壓閥的球型活門
  • 活門桿
  • 安裝法蘭

活門體包含孔徑為 38.1 毫米(1.5 英寸)的球型活門。球型活門通過活門桿連接到低壓活門作動器。定位槽確?;铋T桿與作動器正確接合。熱釋壓閥安裝在球型活門中。當?shù)蛪夯铋T關閉時,熱釋壓閥在 0.83 bar (12 psi) 至 1.52 bar (22 psi) 的壓力下操作,通過活門釋放下游燃油壓力。低壓活門通過安裝法蘭安裝在機翼前梁的正面。

(2)低壓燃油活門作動器

低壓燃油活門作動器有兩個電動馬達,它們驅動相同的差速齒輪使球閥轉動 90 度。作動器中的限位開關控制這個 90 度移動并為下一次操作設置電路。如果另一臺馬達不工作,兩臺馬達中的一臺可以打開或關閉活門。作動器驅動軸在穿過作動器本體的地方有一個see/feel指示器。這個指示器指示活門的位置,無需拆卸低壓燃油活門。

C.電路介紹

每個作動器有2個馬達,這2個馬達供電來自不同的電源。
  • 28VDC ESS BUS supplies the motor 1
  • 28VDC BUS 2 supplies the motor 2
由于兩條供電線路相互獨立,一條線路故障了,活門仍然能夠正常操作。馬達 1 的布線沿前梁;馬達2 的路線沿著后翼梁,然后繼續(xù)通過 RIB6 處的襟翼軌道整流罩。

作動器發(fā)送位置信號到SDACs。SDACs處理這些數(shù)據(jù)并發(fā)送它們到ECAM-FUEL頁顯示信息。

當主電門置于ON位時,

  • 28VDC ESS BUS通過跳開關1QG、火警面板1WD、繼電器11QG到達活門作動No1的OPEN環(huán)路;

  • 28VDC BUS2通過跳開關3QG、火警面板1WD、繼電器11QG到達活門作動No2的OPEN環(huán)路;

當?shù)蛪喝加突铋T打開時,作動器中的限位開關控制90度移動并為下一次操作重新設置電路,OPEN/SHUT環(huán)路轉換。

當主電門置于OFF位時,

  • 28VDC ESS BUS通過跳開關1QG、火警面板1WD、繼電器11QG到達活門作動NO1的SHUT環(huán)路;

  • 28VDC BUS2通過跳開關3QG、火警面板1WD、繼電器11QG到達活門作動NO2的SHUT環(huán)路;

當?shù)蛪喝加突铋T關閉時,作動器中的限位開關控制90度移動并為下一次操作重新設置電路,SHUT/OPEN環(huán)路轉換。

【故障分析】

我們以某B30**飛機關車后左發(fā)閃現(xiàn):"FUEL ENG1 LP VALVE OPEN"信息為例來進行研究。

A.排故過程

排故程序參見:TSM28-24-00-810-802-A

Fuel LP Fuel Valve Engine 1 Does Not Close

由于航后排故測試低壓活門2個馬達均正常,于是我們繼續(xù):do Para 4.C.

參照Para4.C. 完成線路測量后正常,再次測試低壓活門正常,試車驗證,故障依舊。

B.譯碼數(shù)據(jù)

于是我們對該機最近3個航段的數(shù)據(jù)進行譯碼分析。

譯碼數(shù)據(jù)顯示:正常的右發(fā),主電門選擇OFF位后,主電門反饋位置OFF,高壓活門和低壓活門均立即關閉,燃油流量均變?yōu)榱悖?/span>

而,故障的左發(fā),主電門選擇OFF位后,主電門反饋位置NO OFF,高壓活門和燃油流量正常,低壓活門位置為NOT FULLY CLOSED.

C.試車驗證

因地面檢查指示正常,測試活門作動器2個馬達均正常。我們猜測:此發(fā)的低壓活門存在關閉延遲的問題。

于是,我們針對左發(fā)低壓活門關閉延遲進行了試車驗證,發(fā)現(xiàn):主電門設置OFF位后,約1秒,燃油流量為0;約5-6秒,警告出現(xiàn),活門位置琥珀色“開”;約13秒,活門顯示琥珀色“關”,警告消失。進一步證實了活門關閉延遲的問題。

參照ELSD發(fā)現(xiàn),此故障的觸發(fā)有一個“5秒鐘”的確認時間,這也驗證了試車時5-6秒觸發(fā)故障的邏輯。

D.原因推斷

到此,故障原因找到了,但是故障件還需要進一步確認。原因推斷如下:

(1)活門體球型閥內部磨損導致阻力增大可能會導致活門關閉延遲;

(2)作動器輸入電壓低于要求值或內部差動齒輪阻力增大可能會導致活門關閉延遲;

(3)繼電器性能下降,吸合時間變長,可能會導致活門關閉延遲;

(4)線路上分壓問題,導致作動器輸入電壓降低,可能導致活門關閉延遲;

(5)從ELSD可以看出,發(fā)動機主電門選擇位置和反饋位置不一致也可能觸發(fā)故障;

牽涉的部件如下:

-ACTUATOR-LP FUEL VALVE, ENG 1 (9QG)

-VALVE-LP FUEL, ENG 1 (12QM)

-RELAY-ENG/MASTER 1 (11QG)

-CTL SW-ENG/MASTER 1 (3KC)

-ENG/APU FIRE PNL (1WD)

-aircraft wiring

E.思路梳理

(1)火警面板在此系統(tǒng)中僅提供一個線路的通斷功能,我們在測試過程中線路是通的,可以優(yōu)先排除火警面板;
(2)在地面做活門的開關操作測試時,開或關的整個過程均在2秒內,可以判斷繼電器吸合正常;
(3)檢查線路未見異常,可以排除線路的問題;
接下來是主電門、低壓活門和作動器;
(4)在試車驗證過程中,操作完主電門后,在未動主電門的情況下,故障經13秒后消失;說明主電門設置位置和反饋位置最終一致,不存在主電門回不到位的情況。至于為什么開始時位置不一致有待進一步研究;
(5)接下來就是低壓活門和作動器了;如何判斷故障源是低壓活門還是作動器呢?
首先燃油低壓活門是一個純機械的活門,結構比較簡單,常見的問題是部件磨損,即使有磨損,隨活門體的作動,碎屑也會隨流動的燃油進入管路到達油濾;在沒有滲漏的情況下,可靠性很高;
其次是作動器,作動器結構相對比較復雜;不僅受輸入電壓的影響,而且受活門作動扭力以及本身內部阻力等的影響,這些都會影響作動時間。
結合排故實際,我們做如下推斷:地面測試時,因僅操作測試了活門的開與關,沒有油壓,作動阻力小,無需釋壓功能,活門和作動器可以正常作動;當試車驗證時,由于有油壓,同時作動器的扭力可能有所下降,導致啟動時困難,關閉過程中由于需要釋壓下游油壓操作,導致關閉阻力增大,關閉時間延遲,但最終還是會完全關閉。電路的重新布置說明了這一點。
相關參考材料,請參見相關CMM程序,摘抄部分片段如下:

F.故障總結

此故障屬于“隱形”故障,不通過試車還原故障時的工況,單純在地面檢查、測量、測試很難確認故障源,最終只能通過更換件來判斷,這不是我么提倡的。即使一次更換作動器后,故障排除,那也是碰運氣的成分在里面。為驗證故障件,針對作動器和活門的測試,包括扭力和時間,可以去嘗試,但目前僅有CMM支持,不足以指導航線排故,在沒有充分理解部件原理及操作的前提下,不建議去做。這個時候,我們需要回到系統(tǒng)原理本身,參照ASM等通用技術手冊、結合試車時的細節(jié)和譯碼數(shù)據(jù),才可能會推斷出可能性較高的故障源。



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